宝马间歇性故障码严重吗?

不是特别严重。

我们来分享一个案例,一辆宝马X1(E84),N20B20发动机。车主反应:车子在等红绿灯时有时会熄火,早上冷车启动时车子怠速不稳,发动机机械异常。试车确实如车主所说,怠速不稳,机械噪音异常,故障灯亮,但一直没有出现熄火现象。

故障诊断:使用诊断仪检测并读取故障代码,如下所示:

2D61排气激活气缸组1可变凸轮轴:%控制故障,不到位;

2C58增压压力调节:关闭作为后续反应;

2D2F废气催化转化器前混合气传感器:一般故障;

(汽车维修技术网/)

2排气激活气缸组1可变凸轮轴:%一般故障;

2DAF激活的气缸组1可变凸轮轴:一般故障。

浓混合气故障代码。

看数据流,长短期燃油调整负34%,典型混合气太浓。空气流量传感器在怠速700r/min时的数据流量为16.0kg/h,在9 ~ 13 kg/h之间正常,但明显偏大。

用烟度测试仪找漏气,特别是增压器和油门之间,没发现问题。

既然没有空气泄漏,那么检查空气流量传感器的质量。

无独有偶,第二天来了一辆宝马3系轿车,同样搭载N20B20发动机,怠速830转/分读取数据流。进气量在12和13千克/小时之间..测量空气流量传感器的信号,用模拟器调节频率,读取故障车上15kg/h的数据流。做最后一次检查,把空气流量传感器放到空中,启动发动机。此时没有空气通过空气流量传感器,此时读取的数据流为9 km/h,此处明显检测到故障,初步判定电脑版本损坏。

更换电脑板,怠速空气流量9-10km/h,起步时怠速稳定,混合气长短期调整正常。但此时仍有与排气凸轮轴调整和涡轮增压故障码相关的故障码。

由于没试过熄火故障,所以车交了,让客户先用。

对于这次熄火,我的理解是混合气太浓,ECU处于极端姿态,导致燃烧不畅,所以发动机抖动,刹车踏板和小负荷大负荷变化时都不能很好的燃烧,所以发动机抖动熄火。

关于排气凸轮轴调整故障,我们决定先忽略。我们不管在哪里,但是早开晚关的时机不对,应该会影响动力,应该不会导致熄火。虽然发动机前部确实有异响。

实际交付后,第二天车主打电话说故障灯又亮了,但是没关。一直以为故障很简单,所有的数据和故障检查步骤都已经开始忘记了。

三个月后,我接到车主电话,说在等红绿灯的时候,车又开始晃动熄火了,打不着火。半小时后,我赶到现场,一切正常。读取故障代码,如图1所示。

先不要担心假货保护。这个故障码在换电脑板的时候就有了,加上一个氧传感器的故障码,就不考虑了。一个燃油压力高的故障码,值得考虑。油压不足肯定会导致熄火,但是和等红绿灯踩刹车踏板有什么关系呢?

我把车开回工厂,在电梯上启动。突然,发动机熄火了,我赶紧再次启动,但是真的没有启动。观察数据流,高压油压为0kPa。如果高压油泵损坏,此时的系统油压应该是低压油路的压力,所以问题一定出在低压系统。

这时候按照概率更换了低压燃油泵。按道理应该测试低压燃油泵的供油电流,在燃油泵控制单元中读取到电流低的故障。

直接更换低压燃油泵。

试运行一段时间,故障不再出现,车交付。

然而,第二天,它又在红绿灯处熄火了,先是晃了几下,然后熄火了。但是其中一个又着火了,这次没有机油压力低的故障,说明燃油泵换对了。

虽然故障依旧,但混合气体浓度正常,看不到一瞬间的点火波形,也没有着火的记录。按道理,有抖动就应该有火的记录!

认真想想,排气凸轮轴会不会调整不到位,导致熄火?

对于排气凸轮轴CVVT的调整(如图2所示),理论要求是早开晚关。与正常无故障凸轮轴相比,调整分两种状态:一种是早开早关,一种是晚开晚关。在红绿灯处,车主踩刹车踏板停车。从高速到低负荷,卡住的凸轮轴会影响排气。在早期关闭状态下,一些废气不会被排放干净,这就起到了EGR的作用。理论上分析不会导致这么严重的影响,因为排气行程那么长,缸内废气不多,但也不能完全排除肯定没有影响。低速时,排气速度降低,排气阀提前关闭,部分尾气无法干净排放,这也是现在部分车取消EGR的主要原因。相反,如果进气凸轮轴有问题,会导致气门重叠角的变化,对发动机影响很大。

但是我们的故障在于排气,所以推定的故障和排气凸轮轴的故障码关系不大,但是这些故障码确实存在,所以它们和熄火之间一定没有因果关系?

基于排气凸轮轴的故障一直存在,涡轮增压故障和车头异响决定更换前变速器总成。

机械维修的过程描述不多,维修过程中发生了一些事故。在寻找上止点位置时,突然发现在2缸和3缸即将到达上止点时,活塞被卡住,无法用手转动。内镜检查没发现异常,就来回检查缸内有没有东西,阀门有没有卡,导链有没有卡。过了一天,曲轴突然又转了,我决定不按维修手册操作,先把链条和链轮拆了。

松开链条时,发现导板拆卸抬起时左右分离,如图3所示。

右导板下口与左导板的连接处损坏,估计不会导致曲轴转动不动。

两个损坏的专用工具(如图4)都是用来固定曲轴的,因为曲轴的固定螺丝的拧紧力矩特别大,所以肯定是受不了这么大的力而损坏的。全国各地找图片上的专用工具,连万能的淘宝这次都失败了。最后找朋友在北京找了一个,但是承受不了100N·m加270的扭矩。直到机械部分的安装,我们还没有找到发动机手动转动的依据,怀疑阀门,但是没有依据,分解发动机的证据也不充分。再加上后来好了,我就决定不管了。

更换机械系统后,我在卷扬机上测试了很长时间,没有任何故障。路试200km左右,保持刹车、加速、刹车无症状。这时汽油灯亮了,加油到油位的2/3左右,继续试车。问题来了。突然刹车时,车辆熄火,然后无法启动。没有故障码,高压油压正常,空气流量传感器在启动状态下不参与工作,一次点火波形正常。在路上不可能测量气缸压力,所以我们必须先检查混合气浓度。此时车辆无法启动,长短期的燃油调整都看不到。油压正常的时候,喷油器应该不会卡死,坏了就坏了。另一个原因是活性炭罐。

拔掉碳罐电磁阀的进气管,真相大白。进气管里装满了汽油。钻到车下,把活性炭罐上的三根气管拔下来,也全是汽油。接好管道,开回工厂。

拆下低压燃油泵,终于找到问题所在,如图5。

a接活性炭罐,B接油箱左侧虹吸泵。按道理,应该从油箱吸出来的汽油蒸气,在A处经过B,C也接在左侧的虹吸泵上,然后送到发动机。我在这里找到了故障点,B处的连接器脱落了,如图6。

在正常行驶过程中,当管道掉落时,油箱中的正常汽油液位没有影响。油箱加满大量汽油时,减速达到一定大小,汽油向前流动溢出b点高度,在油门后真空的吸力下,汽油被吸入进气管,汽车因混合气过多而熄火。而且宝马的油门后面真空很低,所以吸力不是很大,吸入的汽油在管道里也不多。而且熄火后车停得很快,B处很快就离开了汽油的液面,很快就可以再次启动。

因为短时间内混合气很浓,发动机控制单元没有时间在短时间内做出长短期燃油调整的判断,发动机很快恢复正常,所以我们无法长时间做出混合气浓度的判断,因为数据流一切正常,所以碳罐的电磁阀检查过很多次,这里也正常。此故障与油箱的油量和制动时的减速度密切相关,正常情况下无法在试车中试出来。

上次更换低压燃油泵的时候,没有注意到油箱里还有一根管子,就拆卸组装,犯了一个致命的错误,以至于第二次没有找到准确的故障点。

回过头来总结整个维修过程,第一次混合物厚,更换电脑板,诊断过程合理。当机油压力第二次偏低时,更换低压燃油泵并不能完全排除燃油泵模块。第三次更换机械系统,解决凸轮轴故障码。这些都是好的,车辆确实有这些问题。还是要强调分析一个现象和一个原因之间的因果关系,一定要慎重。