工程机械零件维修技巧?

1.发动机气缸盖变形的修复

我公司两台日本川崎KLD85Z装载机由于长期在高温、高压、热负荷、交变负荷下工作,气缸盖翘曲变形,气缸套从进水口处被冲刷出来,导致燃烧室压力下降,发动机动力不足,散热器进水口漏水。

气缸垫连续换了两次,用了一个月又洗出来了。经拆卸检查,发现气缸体和气缸盖变形。气缸体的平面度误差为50μm,仍满足技术要求,但气缸盖的平面度误差达到0.20mm,这是气缸垫被冲掉的主要原因。

我们采用的修复方法是:由于盖上没有凹型燃烧室,所以不需要考虑燃烧容积的变化(燃烧室容积的变化值一般不应大于原容积的4%),气缸盖平面采用平面铣削加工;在气缸盖与气缸体结合面的出水口处安装一个铜垫片(厚度为1.2倍出水口凹台厚度),代替气缸垫片上的橡胶密封圈,然后安装气缸垫片,用先冷紧后热紧的方法加固气缸盖螺栓。用这种方法修复的发动机再也没有出现过气缸套故障。

2.干式薄壁气缸套的紧急修复

我公司一台小松WA420装载机长期在野外工作,发动机使用的冷却水含有较多矿物质。另外,由于冷却系统的滤清器保养的疏忽,导致发动机曲轴箱在II缸处气蚀,同时薄壁缸套气蚀,产生一个φφ2mm大小的孔,导致曲轴箱油底壳进水。考虑到该机是1992购买的,发动机的曲轴、凸轮轴、缸体已经达到或接近服役极限,投入大量资金进行修理是不值的,但发动机的缸套、活塞磨损仍符合技术标准,没有烧机油和冒黑烟,发动机工作正常,油耗没有明显增加。液压系统和底盘部分还是可以用的,效率明显高于国内同类机械。为此,我们将原气缸套翻至180度,用AB胶堵住曲轴箱的空腔侵蚀,然后重新组装发动机,再次运行后显示工作正常。有了这个教训,我后来就正常工作了。有了这个教训,管理和维护人员在以后的工作中非常重视冷却水过滤器的维护。修了一年了,机器还在用。

3.推土机车架的焊接修复

SH320推土机使用6年后,平台车架长期受到不同方向的弯矩和扭矩作用,两个支撑螺栓断裂,未及时发现,导致平台车架臂断成两段。因为很难修复,而且我们知道即使买旧零件也要1万元以上,所以我们决定用焊接技术来修复。具体来说,首先按原状安装断裂螺栓,组装平台架,先点焊裂纹,然后拆下拉回车间,用支架支起30cm,在裂纹周围1m范围内用炭火加热(防止局部热变形),再用乙炔火焰气切割V型槽,使槽深达到臂厚的3/3。焊接工艺如下:DC弧焊机,反焊法(焊件接负极),J507焊条(使用前加热至100℃),焊条直径3.2mm,根据引弧情况调整焊接电流。焊后消除应力(加热至200-300℃,缓慢冷却),进行打磨处理。焊接后的安装和使用表明,质量完全符合要求。该机已使用10个月,工作正常。

4、装载机构动力。

活塞缸的加工与修复

装载机上经常使用双管路气液制动系统,我公司的KLD85Z装载机上也使用了该制动系统。由于长期使用,有一次,制动助力器在使用过程中突然失灵。故障原因是助力器液压缸内腔被制动液长期腐蚀,出现麻坑,导致皮碗磨损而失效。

经查询,该产品无国产零件,进口价格为1.2万元。显然,买它是不划算的。我们发现BJ2020 jeep的离合器修理包里的橡胶皮碗和这台机器的大小差不多,只是外径略小。通过对活塞腔尺寸的分析,认为该零件完全可以用车床加工。采用快速小进给量加工,降低内腔粗糙度;进给时调整刀架2-3度,使内壁有一定倾斜度;内径根据皮碗的外径而定,比原尺寸小0.4-0.5毫米。经过仔细的测量和处理,修复后可以正常使用。

5.T815自卸车易损件的焊接修复

我公司有30台捷克产的T815自缸车。在几年的使用过程中发现,由于底盘部分国产化,汽车底盘质量达不到施工要求,部分配件经常恶性断裂,给用户带来了巨大的经济损失。经过长期摸索,我们对机器的易损件(如钢板吊耳、弹簧钢板、轴套等)进行了焊接修复,取得了良好的效果。焊接时注意:使用DC弧焊机,J506焊条,焊前预热,焊后保温,以消除局部热应力,防止应力集中。

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